Hallo Freunde,
habe diese Tage begonnen meine erste "Zweimotorige" zu digitalisieren, eine KMB 2143.072-3
Günstigst auf willhaben erstanden (Zinkpest), Rahmen getauscht.
- nach Rahmentausch analog auf dem Prüfstand getestet - einwandfreier Lauf
- nach Umverkabelung der Stromabnehmer und Motoren einen ZIMO MX630 provisorisch angelötet - einwandfreier Lauf
- jetzt habe ich die Lok fast fertig, mit Licht und allem drum und dran - fährt zwar noch immer, macht aber plötzlich arge Bocksprünge... wie wenn ein gelegentlich ein Motor nicht laufen würde. Muss ich mir noch ansehen, oder hat jemand eine spontane Idee?
Meine Anpassungen:
- Ballastgewicht ausgefräst um Platz für den Decoder zu gewinnen
- gelbe LED gegen weiße getauscht
- die roten Rücklichter abgetrennt und auf FA1 und FA2 gelegt
- der fliegende Stecker ober dem Decoder (FA3 und FA4) ist für die Führerstandsbeleuchtung
- Dach ausgefräst - Platz für den Stecker und dadurch auch abziehbar, wenn man das Gehäuse abnehmen will.